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中天钢铁上半年降本增效成绩显著

来源于:莱月再生 发表日期:2021-08-03

赋能增效,即通过技术创新和管理创新不断提高劳动生产率,实现企业的低成本发展。在中天钢铁集团,小改小革、降本增效是贯穿全年的一项重要工作。2021年已过半,中天钢铁集团一线频频传来这方面的好消息,降本成绩显著。

累计降本7290万元三炼铁上半年各项技经指标稳中有进

近日,从中天钢铁三炼铁厂传来喜讯,该厂上半年较好完成集团下达的各项生产任务,各项技经指标稳中有进,实现成本、质量、产量三丰收——累计降本7290万元、平均吨铁降本34.65元,完成年初制定的吨铁降本30元的目标;

面对上半年原燃料质量波动等不利影响,该厂坚持“稳中求突破”的工作方针,各工段积极配合,在提产降耗、质量把关、降本增效等方面狠下功夫,并紧紧依托“创新工作室”等平台,带领全体青年员工积极开展创新创效活动,上半年累计完成小改小革申报26项,其中通过公司级评审并获得集团奖励的有12项,获得受理、授权的专利有3个。

今年年初,该厂专门成立“6号高炉产能攻关”小组,先后开展调整风口布局、优化布料角度、调整操作参数以及炉前铁口维护配套等多项工作,在高炉稳定顺行的基础上努力提升产量。

电修人员在检查高压开关出头是否出现变色

以及表面导电膏的耗损情况

该厂不断摊薄吨铁各项费用支出,同步开展优化原燃料结构、配加经济矿、经济焦、提煤降焦标准化操作等方式,稳定吨铁燃料比均值,从而利用原燃料差价达成降本目标。

年降本近3万元钢轧一分厂完成刮渣器改造

近期,中天钢铁钢轧一分厂自主完成转炉氧枪刮渣器改造项目,通过加长刮渣器推杆有效行程等方式,显著提升刮渣器推杆和气缸的使用寿命,每年可降低采购成本约2.7万元。

此前,该厂转炉氧枪刮渣器气缸的有效行程为330毫米,而相连的刮渣器推杆在收缩状态下的后段外露长度仅为270毫米,小于气缸伸出长度,也就导致在伸出刮渣过程中,推杆后段将全部进入刮渣器缸套内部,刮渣器因此产生刀头上扬的“让刀”现象,进而造成刮渣器推杆和气缸出现弯曲变形、损坏等情况,同时气缸密封圈也会因受力变形引发泄漏,最终导致氧枪表面刮渣不干净、刮渣效率低等问题。

为此,该厂决定将氧枪刮渣器推杆行程加长100毫米,使其收缩状态下的后段外露长度大于气缸行程长度,确保刮渣过程中推杆不会全部进入缸套,显著降低刮渣器刀头上扬问题。

从目前的使用效果来看,本次改造将刮渣器推杆、气缸的寿命均延长至半年左右,分别较此前延长约3个月、2个月,达到降低采购成本、提升刮渣效率的目的。

钢轧三分厂带钢区多项小改小革促生产提速

今年上半年,中天钢铁钢轧三分厂带钢区坚持把技术创新、小改小革融入到日常生产和管理工作,累计完成小改小革42项,在设备改进、工艺改善等方面持续发力,取得较为显著的生产成绩。

其中,吨钢降本成绩逐月提高,目前最高达到12元/吨,带钢产品质量稳步提升,实现上半年客户零投诉。

01新增钢带矫正系统 减少设备故障

此前,带钢区通过蛇震的钢带在1号板链上运行时,时常出现钢带头子钻到板链间的缝隙,导致不能正常过钢,而岗位工需要同时控制设备运行和观测设备状况,一旦发现不及时,就容易影响生产进度,并增加维修困难。

为解决这一问题,该厂电修工段决定对1号板链进行改造,对其加装一个热检控制器和对应的两个气缸电磁阀,通过穿管放线、信号接入、编辑程序等方式控制矫正机操作,从而在钢带经过矫正机并触碰到热检时,热检会自动产生信号控制矫正机气缸启用、挡板打开,使后续钢带能够顺利稳定通过板链,有效减少钢带头子卡缝隙等问题。

02升级改造0号行车 确保安全运行

随着0号行车管制权划分给带钢区,近期,该区域对其全面检查时发现,该行车设备、线路均出现不同程度的老化问题,且部分大、小钩未设置任何限位报警装置,存在一定的安全隐患。

对此,带钢区立刻安排电修工段外围班组进行维修改造——将0号行车老旧限位更换为多触点高度限制限位,对线路进行重新放线,在行车驾驶室内安装限位运行报警指示灯等,确保行车运行安全性。

03增设卷扬机控制柜 避免卡顿问题

由于带钢区2号台西侧卷扬机采用的是老式凸轮控制器,使用年限已达10年,经常会出现卡顿、死机等现象,导致卷扬机开启时间变得缓慢延迟,同时由于该设备处于加热炉旁8米处的区域,因此现场维护检修较为不便。

为此,该区域决定在卷扬机旁重新制作控制柜和接触器,岗位工只需操作控制柜的开停按钮,就能通过接触器控制两台卷扬机的正反运行,同时还能接通和切断电路,既避免卷扬机卡顿问题,也确保卷扬机电机的顺行。

热电厂上半年实现降本8724万元

中天钢铁热电厂近日在厂部三楼培训教室召开半年度总结会。上半年分厂累计降本8724万元,实现安全、环保零事故目标。下半年热电厂将继续围绕“安全环保、稳发满发、高质高效”的目标要求组织生产,合理调配南北区煤气,充分消化富裕煤气多发电,力争创造更多的效益。

今年上半年,该厂北区60MW机组和南区135MW机组在保持稳定顺行的基础上,各项指标稳中有升——南北区总供电同比提升15.93%;消耗富裕煤气同比提升11.6%;向公司热网及恒远管道供汽、供热量也大幅提升。此外,该厂还通过南北区煤气合理调度,优先保证效率高的135MW机组煤气供应。

今年以来,该厂坚持“奖勤罚懒、多劳多得、正向激励”的原则,合理分配奖金模式,并对部门职责范围以外和需要跨部门合作的项目,采取“非生产性工作奖励制度”,每月统计汇总各部门工作量和工作成绩后进行嘉奖,累计发放奖金9.3万元,特别是今年中天钢铁集团还为全员涨薪800元/月,员工工作积极主动性得到空前高涨。

设备的稳定运行、员工的专业素养是生产效益提升的重要保障,今年上半年,该厂围绕“要修必修,修必修好”的要求,高标准、高质量完成检修项目402项,并定期开展月度设备研讨会,分析各项设备运行状况和健康程度,此外,该厂还通过全员隐患排查整改活动,各类隐患整改完成率达100%,为机组稳定运行保驾护航。

热电工正在进行实操练习

在技能培训方面,该厂高度重视现场培训效果和一专多能人才培养,先后通过开展钳工、电热工二级竞赛和轮岗锻炼等,检验并提升员工技能水平,同时每次生产作业前,由班组长、主操带领岗位工进行系统培训,将安全操作规程和要求烂熟于心,确保标准化作业。

今年上半年,该厂累计完成电气倒闸操作任务171项次,机炉操作63项次,操作票合格率达到100%,实现半年度零安全事故目标。

设备处联合钢轧分厂降电耗攻关喜见成效

近日,中天钢铁设备处联合钢轧三个分厂,通过对炼钢区进行连续六个月的节能降电耗专项攻关,已为中天钢铁集团节约电费约799万元。

设备处联合钢轧分厂炼钢区降电耗项目攻关会议现场

降电耗攻关工作是设备处今年的重点工作之一。前期,设备处在对钢轧各分厂炼钢区转炉除尘风机的调查时发现,各分厂该区域存在一次除尘高低速转换模式不同、二、三次除尘风机转速设定思路也各不相同等情况,导致电量浪费。

面对情况,设备处多次组织钢轧三个分厂进行内部对标交流,最终研究决定通过合理分配每台除尘风机转速范围、优化一次除尘高低速切换等方式,来降低吨钢电耗。

据悉,该攻关自年初进行以来,通过今年上半年与去年吨钢电耗数据对比发现,钢轧一分厂吨钢节省电量约5.23千瓦时、钢轧二分厂吨钢节省电量约3.5千瓦时、钢轧三分厂吨钢节省电量约4.4千瓦时,共计节约电费约799万元。预计全年将节约电费超1000万元。


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